2月16日,渭化公司2號鍋爐智能優(yōu)化節(jié)能改造項目完成72小時性能考核測試,各控制回路自控率100%,鍋爐噸蒸汽煤耗降低1.2%,脫硝劑、脫硫劑消耗分別下降5.6%和10%,均達到預(yù)期改造目標。這標志著渭化公司鍋爐智能優(yōu)化節(jié)能改造項目取得階段性成果,在公司全面實現(xiàn)“智能化工廠”和“2021效益提升年”的進程中邁出了堅實的一步。
本次2號鍋爐智能優(yōu)化節(jié)能改造采用通用燃燒優(yōu)化控制技術(shù)(簡稱BCS)。BCS優(yōu)化控制與原有控制系統(tǒng)比較主要有三大優(yōu)勢。一是自動化控制。本次改造通過BCS系統(tǒng)實現(xiàn)了鍋爐負荷,主蒸汽溫度,除氧器壓力、液位等9個控制回路完全自動化。至此,2號鍋爐裝置汽水系統(tǒng)、燃燒系統(tǒng)、脫硫脫硝系統(tǒng)主要控制回路全部實現(xiàn)自動化控制。二是智能化調(diào)整。BCS系統(tǒng)經(jīng)過大量的數(shù)據(jù)分析和調(diào)試學(xué)習(xí),實時跟蹤鍋爐運行參數(shù),進行優(yōu)化調(diào)整。鍋爐運行人員將之形象地稱為“一個不知疲倦的司爐”,不受外界環(huán)境和情緒波動的影響,專注于優(yōu)化運行參數(shù),完美詮釋了“在崗一分鐘,精心六十秒”的工作格言。三是精細化運行。最佳風(fēng)煤配比、優(yōu)化鍋爐燃燒控制;最合理的脫硫劑、脫硝劑添加,實現(xiàn)鍋爐環(huán)保裝置經(jīng)濟穩(wěn)定運行。鍋爐主要參數(shù)長期保持在最佳經(jīng)濟運行區(qū)域,極大地提高了裝置運行質(zhì)量,降低了原材料消耗和工作人員的勞動強度。
在安全運行方面,BCS系統(tǒng)的語音報警功能為操作人員及時播報異常參數(shù)信息,確保運行人員第一時間精準判斷運行工況;同時操作人員可以根據(jù)工況變化,及時切除或投運優(yōu)化控制系統(tǒng),確保運行工況持續(xù)穩(wěn)定。在經(jīng)濟運行方面,通過智能優(yōu)化控制,鍋爐各項消耗指標明顯降低,具有較好的節(jié)能經(jīng)濟效益。
2號煤粉鍋爐智能優(yōu)化節(jié)能改造項目順利完成,是公司在全面實現(xiàn)智能化工廠道路上的重要探索,也是推進企業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展的具體實踐。本次改造的成功,為智能優(yōu)化改造在后續(xù)裝置上的推廣積累了寶貴的經(jīng)驗,隨后,公司將根據(jù)2號鍋爐成功改造經(jīng)驗,全面在彬州公司鍋爐裝置開始實施,積極打造渭化彬州公司智能工廠項目。