截至8月30日,雙甲車間三期 7#氣化爐已連續(xù)運行92天,6#氣化爐爐內(nèi)未檢修運行152天,創(chuàng)下三期氣化爐開車以來單爐連續(xù)運行以及爐內(nèi)未檢修運行時長雙新高。
生產(chǎn)管控精細實,工況運行“安”“穩(wěn)”“優(yōu)”
氣化爐運行過程中,雙甲車間工藝技術員、操作人員通過對氣化爐系統(tǒng)嚴格管控,對氣化爐各工藝參數(shù)、氧煤比、水氣比、工藝氣成份、氣化爐爐溫、黑水排放量等重點參數(shù)控制,嚴格控制各工藝參數(shù)在正常范圍內(nèi)。對現(xiàn)場重要部位、動靜設備做到全巡檢、全覆蓋,對運行中發(fā)現(xiàn)的問題隱患做到即發(fā)現(xiàn)即處理,實現(xiàn)了裝置高質(zhì)量連續(xù)運行。
備爐檢修管控嚴,設備運行質(zhì)量高
雙甲車間進一步加強了氣化爐備爐檢修質(zhì)量控制,要求設備技術人員建立健全《氣化爐備爐檢維修清單》《氣化爐常規(guī)備爐及檢修記錄表》《隱患排查治理》管理臺賬等,并定期對管理臺賬進行補充優(yōu)化。在每次氣化爐停車后,主管領導立即召開運行周期內(nèi)經(jīng)濟運行評價分析,對運行中、檢修中發(fā)現(xiàn)的問題針對性采取檢修方案。同時嚴格按照檢修備爐清單執(zhí)行,對每項檢修項目做到有方案、有確認、有驗收、有責任,保障了關鍵設備的高質(zhì)量運行。
科技創(chuàng)新求發(fā)展,效益提升謀破局
自2020年5月份起,雙甲車間技術人員們針對對影響氣化爐長周期運行的關鍵部位,利用一年中停爐、備爐的空隙時間全部進行了技術升級改造(其中包括氣化爐燒嘴、氣化爐小錐底磚、激冷環(huán)內(nèi)圈、托磚環(huán)等關鍵部位),改造后運行質(zhì)量效果提升明顯。
下一步車間計劃針對激冷水管線濾網(wǎng)進行擴容增備和選型改造,以解決長周期運行后激冷水量不足運行難題,并通過煤漿提濃和粗粒子回收實現(xiàn)原料煤吃干榨盡;通過再次對氣化爐工藝燒嘴優(yōu)化改造,進一步提高氣化爐運行質(zhì)量;通過對氣化爐細渣回收綜合利用,實現(xiàn)公司節(jié)能增效的最終目標。