5月19日晚七點(diǎn)四十分許,合成車間51氨儲(chǔ)存工段到19氨冷凍工段的輸氨管線更換工作圓滿完成,為合成氨裝置與各用氨單位長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造了良好條件。
此輸氨管道“四通八達(dá)”,東接尿素高壓氨泵、合成中壓氨罐,西過(guò)氣化界區(qū),連通雙甲、動(dòng)力車間送氨管線,涉及多個(gè)重要工段,停用限制條件多。管道長(zhǎng)達(dá)八百余米,低點(diǎn)死區(qū)多,排放和置換難度大。由于管道長(zhǎng)期裸露在外,且途經(jīng)氣化車間,外部環(huán)境中水汽含量高,管線與管廊接觸點(diǎn)腐蝕嚴(yán)重,如果動(dòng)力1、2號(hào)鍋爐運(yùn)行過(guò)程中,該管線突發(fā)液氨泄漏,極有可能引起動(dòng)力車間脫硫裝置缺氨,從而造成環(huán)保事故或鍋爐被迫停運(yùn)等一系列事故。崗位技術(shù)員高度重視,提前準(zhǔn)備,借著此次大檢修的“東風(fēng)”,對(duì)泄漏風(fēng)險(xiǎn)最大的氣化管廊段管線進(jìn)行更換,待下次大檢修時(shí)再將剩余的管段完全更換,消除隱患。
由于此送氨管道更換量大、且涉及多個(gè)車間,工作方案復(fù)雜、限制條件多、操作難度大、風(fēng)險(xiǎn)高,所以在大檢修開(kāi)始前,崗位技術(shù)員就編制了專項(xiàng)工作計(jì)劃,提前與相關(guān)車間技術(shù)員溝通檢修方案,清點(diǎn)登記管道腐蝕嚴(yán)重部位,預(yù)制足量管道,完成防腐、檢驗(yàn)并放置在待更換管段旁。動(dòng)力二號(hào)鍋爐停用氣氨后,及時(shí)將管內(nèi)殘氨通過(guò)溶氨泵配置成氨水供三期鍋爐使用,既回收液氨又為三期鍋爐運(yùn)行提供了氨水,且無(wú)需向火炬排放,規(guī)避了火炬檢修,此方案完全符合公司安全、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)約、準(zhǔn)時(shí)的檢修目標(biāo)。
借此次換管機(jī)會(huì),技術(shù)員“見(jiàn)縫插針”進(jìn)行了一項(xiàng)技改工作,在P5101氨泵送氨管線后加裝切斷閥,實(shí)現(xiàn)了51氨罐區(qū)可獨(dú)立于19氨冷凍工段給動(dòng)力脫硫裝置、二期、三期裝置供氨,增加了供氨系統(tǒng)面對(duì)突發(fā)泄漏時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)控制手段,且提高了供氨操作方式的靈活性。
此次送氨管線更換工作,涉及范圍廣,難度大,風(fēng)險(xiǎn)多,能夠“安,環(huán),穩(wěn)”的完成,歸功于檢修前期工作計(jì)劃、方案編制完善、各相關(guān)車間大力協(xié)助,檢修人員嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)、不辭辛苦。此項(xiàng)工作的圓滿完成,為后續(xù)裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。