5月1日,合成車間傳來了生產(chǎn)喜訊:合成氨日產(chǎn)量達到1090噸,創(chuàng)出歷史新高!
系統(tǒng)生產(chǎn)能力會有如此之大提升,歸功于設(shè)備管理與人員管理的共同進步。在去年大檢修期間,合成車間對水冷器E1804進行了全面更換,2023年10月17日,新設(shè)備成功吊裝落座,徹底解決了換熱器內(nèi)漏結(jié)垢影響換熱效率問題。該水冷器是合成氨裝置的重要換熱設(shè)備,直接決定氨分離效果。由于運行周期長,設(shè)備老化,在生產(chǎn)運行過程中出現(xiàn)多處堵管,導(dǎo)致?lián)Q熱效率降低。多余的反應(yīng)熱量不僅增加了氨壓機負(fù)荷,合成氣壓縮機在同等轉(zhuǎn)速下也無法滿足高負(fù)荷運行,最終導(dǎo)致整個系統(tǒng)循環(huán)量增大。為了突破這一生產(chǎn)“瓶頸”,合成車間、生產(chǎn)部多次召集技術(shù)人員討論解決方案,最終決定對該水冷器進行更換。對水冷器進行更換后,該車間繼續(xù)采取了一系列的工藝優(yōu)化操作法精益求精、挖掘裝置潛能,增加邊際效益,實現(xiàn)了合成塔主進氣閥HV1804在45%的基礎(chǔ)上又增開5%的開度,合成塔循環(huán)量同比增加約10KNm3/h,同時,根據(jù)循環(huán)水溫度變化,動態(tài)調(diào)節(jié)氨壓機負(fù)荷,不僅保障了較高氨凈值,氫氮比也盡可能維持在最優(yōu)區(qū)間。
人員管理方面,合成車間緊抓員工培訓(xùn),看重師帶徒成效,完善各項考核制度,從各個方面提升員工的專業(yè)技能,建立一支強有力的生產(chǎn)隊伍。該車間還充分利用以“氨產(chǎn)量勞動競賽”為抓手,激勵各班崗位操作人員同心保運行,全力促生產(chǎn)。
下一步,合成車間將積極開展合成氨高產(chǎn)創(chuàng)建活動,在穩(wěn)定系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,繼續(xù)深扒設(shè)備潛能,著力提高合成氨設(shè)備單產(chǎn)水平,為后續(xù)尿素生產(chǎn)提供有力支撐,力求提質(zhì)增效,節(jié)能降耗雙優(yōu)。