1月12日上午10時(shí)15分,4號(hào)鍋爐低氮燃燒改造后首次點(diǎn)火成功,標(biāo)志著渭化公司三臺(tái)流化床鍋爐低氮燃燒環(huán)保改造工作全部結(jié)束。
渭化公司3臺(tái)流化床鍋爐均采用選擇性非催化還原(SNCR)技術(shù),2017年經(jīng)過(guò)升級(jí)改造后NOx排放濃度正??蛇_(dá)到2020年排放標(biāo)準(zhǔn),即50mg/m3以下,但由于NOx原始排放濃度高,氨水(脫硝劑)消耗量大,尤其在鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)工NOx濃度波動(dòng)較大。為了從源頭上解決這一問(wèn)題,早在2019年,經(jīng)過(guò)生產(chǎn)部及動(dòng)力車間的廣泛調(diào)研,最終確定了走爐內(nèi)低氮燃燒改造的技術(shù)路線,即通過(guò)風(fēng)帽改造和提高分離器的分離效率實(shí)現(xiàn)低氮燃燒效果,把低氮與高效燃燒有機(jī)結(jié)合起來(lái),達(dá)到兩者之間的高度統(tǒng)一,并使低氮改造對(duì)鍋爐出力、鍋爐效率、運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的影響達(dá)到最小化。
2019年8月,這一技改方案首先在公司5號(hào)鍋爐著手實(shí)施,即對(duì)5號(hào)鍋爐分離器入口煙道、爐膛布風(fēng)板及風(fēng)帽、二次風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行全面改造,當(dāng)年10月份投入運(yùn)行。經(jīng)過(guò)半年多的運(yùn)行驗(yàn)證,5號(hào)鍋爐原始NOx的排放濃度顯著降低,達(dá)到了技術(shù)協(xié)議要求的考核值,即NOx初始排放值較改造前降低了50%以上,且對(duì)鍋爐運(yùn)行的安全性、可靠性沒(méi)有影響。由于氮氧化物原始濃度降低,在確保鍋爐氮氧化物指標(biāo)的超低穩(wěn)定排放的基礎(chǔ)上,SNCR的氨水消耗量相應(yīng)減少;同時(shí)改造后降低了鍋爐一次風(fēng)量,也就減少了受熱面的磨損,不但有利于鍋爐安全運(yùn)行,其風(fēng)機(jī)電耗、灰渣殘?zhí)季忻黠@的下降,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
2020年8月,在5號(hào)鍋爐低氮燃燒改造經(jīng)過(guò)考核驗(yàn)收后,3號(hào)鍋爐低氮改造隨即展開(kāi)并順利通過(guò)驗(yàn)收。2020年12月,4號(hào)鍋爐低氮燃燒改造在深冬季節(jié)拉開(kāi)序幕。有了前面兩臺(tái)鍋爐的經(jīng)驗(yàn),4號(hào)鍋爐低氮燃燒改造進(jìn)展順利。在這期間雖然經(jīng)歷過(guò)雨雪和零下十幾度的低溫天氣,但絲毫沒(méi)有影響到檢修進(jìn)度。元旦小長(zhǎng)假,車間領(lǐng)導(dǎo)及主管工藝、設(shè)備技術(shù)員在改造現(xiàn)場(chǎng)全程蹲守。在公司及動(dòng)力車間員工的共同努力下,2021年1月3日技改任務(wù)完成,隨后進(jìn)入烘爐階段。1月9日,烘爐結(jié)束,點(diǎn)火準(zhǔn)備工作立即展開(kāi)。1月12日上午10時(shí)15分,4號(hào)鍋爐東側(cè)甲醇點(diǎn)火槍一次點(diǎn)火成功。
環(huán)保只有起點(diǎn),沒(méi)有終點(diǎn)。3臺(tái)流化床鍋爐低氮燃燒環(huán)保改造工作的圓滿結(jié)束,是公司在鍋爐煙氣環(huán)保超低排放及節(jié)能降耗的路上又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。